近年來,各地方政府對所轄企業的安全、環保、節能工作加大了管理力度,安全、環保、節能工作的好壞成為影響企業發展的重要因素,甚至是企業生存的必需條件。齊旺達石化自第一套裝置投產以來始終將安全、環保、節能放在首位,公司做了大量的工作,收到了很好的成效,得到了地方政府的肯定。芳烴車間抽提裝置T-103抽真空系統通過小改造改出大效益就是個典型例子。
抽提裝置T-103原真空泵系統為2004年投產是的蒸汽噴射泵。此類泵優點多但缺點也不少,單從蒸汽消耗(400kg/h)上來說也實屬高能耗設備;蒸汽冷凝水變成了含油污水,而污水處理更增加了成本;由于T-103系統水冷器水冷效果不理想,致使不凝液中烴類物料的直接回收也成了難題。針對以上問題,公司作出指示對其進行改造。芳烴車間積極準備改造方案、在施工改造中選用航天二院生產的曌越爪型干式無油真空泵、經廠家設備調試,最終于08年8月份完成改造并投入使用。此泵的投用從根本上解決了原真空系統各項問題,大大降低了生產成本,增加了公司效益。
節能方面原蒸汽噴射泵與爪泵相比,在蒸汽與用電量年節約近90萬元;環保減排方面,通過改造前后污水排放量大大減少,污水外送系統由原每兩天一送減至每周一送。根據安環部門與公司的統計,年直接降低污水處理費12萬元;物料回收方面,原物料回收只能通過放空系統冷卻返回原料系統做了原料使用,而改造后則直接通過分液罐返回V-104,經苯塔分離成為合格產品,從而減小了前系統的生產負荷。經計算每天回收產品1.5噸,按每噸收益2000元算每年收益100余萬元。
從以上數據上我們可以看到技術改造給公司帶來的無形效益,像這樣的改造我們要在生產中多思考、多查找,只要合理、有效益我們就要去推行。化工生產就是這樣在不斷的改造和總結中得到完善。